监控联调神器,它来了!

李朋

<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 11月30日,荆州公司调控中心为进一步强化变电站设备状态感知能力,提升监控信息质量,提高监控运行和分析工作效率,配合省调将现有“以告警直传为主,调控直采为辅”的信息采集方式调整为“以调控直采为主,告警直传为辅”。</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; 荆州调控中心监控班积极应对直传改直采工作,提前与自动化、保护、检修、厂家积极协调做好工作部署。</p> &nbsp; &nbsp; &nbsp; 保护人员提前向运维人员报票,现场运维人员提前做好安全措施,许可开工。保护人员、厂家工作前交代安全注意事项。 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;荆州调控监控班制定直传改直采库表,荆州调控自动化提前向省调自动化报票。荆州调控监控班人员、南瑞综自厂家、保护检修人员现场消缺核对,与监控后台核对和修改点库转发表 ,主站报自动化入库,子站导入远动机,重启远动机生效。 &nbsp; &nbsp; &nbsp; 利用监控集中自动调测验收系统对镇安寺站直传改直采工作的点库转发表进行模拟主站远动配置闭环校验,1446个点与后台机核对无误。 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;这是利用变电站集中监控信息自动调测验收系统模拟主站远动配置与220kV镇安寺变电站监控后台进行闭环校验的验收报告。 &nbsp; &nbsp;&nbsp;荆州调控人员和安信源自动验收系统厂家在调控大厅完成主站与模拟子站的自动联调验收。联调验收工作开始前,监控班将220kV镇安寺变电站的监控职责移交给周家岭运维人员,并将镇安寺变电站AVC开环及全站信号抑制。 &nbsp; &nbsp;主站与模拟子站的自动联调验收报告。 <p>&nbsp; &nbsp;主站与模拟子站的自动联调验收视频画面。</p> <p>&nbsp; &nbsp;“直传改直采”改造工作必要性:</p><p>&nbsp; &nbsp; 1、实现监控信息数据结构化,提高信息传输的稳定性和数据后期可用率;</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;2、实现变电站监控信息规范化,按照新版监控信息规范完善在运变电站监控信息点表的版本、格式,监控信息的描述、合并规则、告警等级等。</p><p>&nbsp; &nbsp; 3、实现变电站监控信息定值化,初步建立湖北省内基于设备的监控信息基础库及站端信息到调控端信息的映射规则库,形成基于变电站标准设备组合的监控信息定值化。</p> &nbsp; &nbsp; &nbsp; 链路联通前:包含信号监听系统和子站调测验收。监听系统接在远动前,确保信号实做,不是从总控(远动)配置,子站调测单元接在远动后,提前对变电站进行调测,提前发现问<br>题并消缺。<br> &nbsp; &nbsp; 链路联通后:包含主站调测系统和自动验收系统。主站调测系统接在远动前,自动模拟测控、保护发送信号,驱动远动给主站发信号,自动验收系统在主站侧自动校验信息的准确性,自动验收,并进行信号分析,实现主、子站的全自动正式联调。<br> <p>&nbsp; &nbsp; 以上我们用到了变电站集中监控信息自动调测验收系统解决了联调过程使用人工以打电话的方式双方同时在线进行调试、验收,整个验收过程受制于通讯链路及电话,带来诸多不便及隐患:<br> 1. 由于链路联通较晚,预留给主子站联调的时间非常少;</p><p>&nbsp;2. 通宵加班加点突击验收,存在误验收隐患的同时,也无法保证调试验收质量;&nbsp;</p><p> 3. 新建站信号量非常大,逐条测试、记录,无进度控制手段;<br> 4. 调试过程需要主子站双方人员同时在线,依赖电话,用时长;<br> 5. 多部门协调,人员占用量大;<br> 6. 双方在线人为验收,存在误验收隐患; <br> 7. 联调过程中遇到重大问题,缺乏有效记录和统计分析的技术手段;&nbsp;</p>