凤凰山500千伏变电站主变扩建工程一次送电成功

太阳

<h3><strong>12月30日11时37分</strong></h3></br><h3><strong>凤凰山500千伏变电站主变扩建工程</strong></h3></br><h3><strong>“零缺陷”一次送电成功</strong></h3></br> <h3>位于湖北省武汉市东湖高新开发区大向村</h3></br><h3>被誉为<strong>“中华第一站”</strong>的</h3></br><h3><strong>凤凰山500千伏变电站</strong></h3></br><h3><strong>于1982年1月13日年投产</strong></h3></br><h3>曾代表当时国内超高压输变电领域最高技术水平</h3></br><h3>凝结了无数电网人的汗水与智慧</h3></br><h3>作为全国首座500千伏变电站</h3></br><h3>它栖身荆楚沃土,如凤凰翱翔华中电网</h3></br><h3><strong>在改革开放的时代洪流中诞生</strong></h3></br><h3><strong>使我国成为世界上</strong></h3></br><h3><strong>第8个拥有500千伏输电线路的国家</strong></h3></br> <h3>为填补武汉地区逐年扩大的供电缺口</h3></br><h3>极大提升电网运行可靠性</h3></br><h3>该站采取国内首次</h3></br><h3><strong>“边运维、边拆除、边改建<strong>”</strong></strong>的模式</h3></br><h3><strong>一期工程</strong>建设500千伏4号主变</h3></br><h3>于2019年6月30日投入运行</h3></br><h3><strong>二期工程</strong>扩建3号主变</h3></br><h3>于2020年5月30日投入运行</h3></br><h3><strong>三期工程</strong>扩建500千伏2号主变</h3></br><h3>于2020年12月27日投入运行</h3></br><h3>作为湖北省<strong>今年最后一个投产</strong>的超高压项目</h3></br><h3><strong>本期扩建工程为终期规模</strong></h3></br><h3><strong>施工范围涵盖1台1000兆伏安主变压器</strong></h3></br><h3><strong>及三侧配电装置</strong></h3></br> <h3>从最初的蓝图<strong>“落地生根”</strong></h3></br><h3>到后来的数次<strong>“扩容升级”</strong></h3></br><h3>这座变电站的每寸“肌理”,</h3></br><h3><strong>都由一代代送变电人的双手铸就</strong></h3></br><h3>它如同一位朝夕相伴的老友</h3></br><h3>静静伫立于荆楚大地</h3></br><h3>见证着岁月在无数安全帽下刻下皱纹</h3></br><h3>也目送着一茬茬青春在这里奉献、成熟与更迭</h3></br><h3>此次改扩建,变电施工分公司再次勇担重任</h3></br><h3><strong>工期迫在眉睫,任务千头万绪</strong></h3></br><h3><strong>现场环境错综复杂</strong></h3></br><h3>但分公司以专业为笔,以汗水为墨</h3></br><h3>在确保安全与质量的前提下</h3></br><h3>将困难逐一化解,圆满完成任务</h3></br><h3>谱写了一曲属于新时代电力建设者的铿锵赞歌</h3></br><h3>时光向前,灯火常明</h3></br><h3>老友依旧伫立</h3></br><h3>而故事,将继续由新的光亮续写</h3></br> <h3><strong>01</strong></h3></br><h3><strong><a data-topic="1" topic-id="mjs9ujsg-s3e6gp">#最后一棒</a></strong></h3></br><h3><strong>为四十余年老站画上句点</strong></h3></br> <h3>1982年,第一代送变电人肩扛手抬,将这座站的根基深植于此,图纸是陌生的外文,设备是远渡重洋的“客人”。老师傅们的手,既拧紧了螺栓,也翻烂了词典,硬是将“全进口”的规程,一寸寸消化成自己的语言。此后四十年间,扩建、改造、升级的接力从未中断。儿子接替父亲,徒弟跟随师傅,在同一片工地上,完成从常规站到智能站的蜕变。最艰难的“边运维、边拆除、边改建”时期,他们仿佛在带电的时光里穿行,在运行的轰鸣与建设的尘埃间,相继完成了4号主变、3号主变的“心脏移植”。直至今日,设备实现了 “100%国产”,而支撑这份自信的,是渗透在每一个焊缝、每一组接线中的,代代相传的手艺与匠心。老站不朽,因为送变电建设者的精神,早已成为它最坚固的基座。</h3></br><h3>如今本站的第四次扩建,也是它焕新历程的最后一次——1号主变的大型“手术”,依然交到了新一代送变电人的手中。从1982年奠定第一块基石的前辈,到今日为其圆满收官的我辈,时光用四十年的时间画了一个圆,将建设的初心与传承的使命紧紧扣在了一起。</h3></br><h3>分公司深知这“最后一棒”的重量,它不仅是工程的完结,更是一段跨越两代人奋斗史的凝练与致敬。因此,自承接任务起,分公司便下定决心:要以超越以往的精心与精准,为这位“老友”的传奇,落笔一个无愧的句点。提前数月,勘查的脚步已踏遍了站区的每一寸土地;安装方案在会议上被反复推演,力求在讨论中穷尽所有可能,让这次扩建成为最完美的一次“接续”。</h3></br><h3>当最新的国产设备在这里稳稳就位,当智能系统无声地融入它古老而强健的躯体,分公司深知,老站不朽,因它的基座里,浇铸着从始至终、一脉相承的送变电之魂。我们,既是它的守护者,也是这段伟大历史最终的答卷人。</h3></br> <h3><strong>02</strong></h3></br><h3><strong><a data-topic="1" topic-id="mjs9ujsg-p11dgu">#极限挑战</a></strong></h3></br><h3><strong>螺蛳壳里做道场</strong></h3></br> <h3>“改扩建工程最大的难点,就是‘螺蛳壳里做道场’。”本站电气施工项目经理徐帆一语道出了工程的核心挑战。与新建工程不同,本次施工全程在运行中的变电站内进行,周边遍布高压带电设备,安全风险极高。整个工程涉及的轮停停电次数多达10次,大量的临近带电作业成为常态,对施工组织、安全管控和技术精度提出了前所未有的考验。</h3></br><h3>在进行主变套管吊装时,经现场精确测量,吊装位置与正在运行的500千伏IM母线水平距离仅为8.3米,略小于《电力安全工作规程》规定的8.5米安全距离。针对此工况,分公司严格遵照规程要求,另行编制专项安全施工方案,履行审批手续后组织实施,确保作业全程安全可控。</h3></br><h3>“我们不能有丝毫侥幸心理,必须用最严苛的标准和最智慧的办法来确保万无一失。”本站电气施工项目总工李威表示。项目部迅速组织技术专家和一线骨干,反复论证,最终形成了一套“组合拳”式的专项施工方案。首先,在距离带电母线8米处设置了醒目的物理安全围栏,作为不可逾越的“硬隔离”。其次,在吊车吊臂顶部设置了感应式声光报警装置,一旦吊臂越过预设安全值,系统将立即报警并暂停作业。同时,吊车顶部加装的限位绳在整个吊装过程中始终保持自然下垂,其活动范围被严格限制在安全围栏之内。此外,现场还增设了专职监护人员,手持测距仪,全过程、全方位对吊装距离进行复核监护。通过“人防+物防+技防”的多重保障,施工团队在毫米级的精度控制下,安全、高效地完成了这项极限吊装任务。</h3></br> <h3><strong>03</strong></h3></br><h3><strong><a data-topic="1" topic-id="mjs9ujsg-vbfgry">#攻坚克难</a></strong></h3></br><h3><strong>以加速度啃下施工 “硬骨头”</strong></h3></br> <h3>除了无处不在的安全压力,紧张的工期也像一道道军令状,考验着团队的应急能力和协作精神。在主变压器由于特殊情况不得不返厂维修,项目部一方面积极与厂家协调,确保新的主变能以最快速度运抵现场;另一方面,迅速调整施工计划,将后续工序前置,交叉作业,硬是从夹缝中把延误的时间一寸寸“抢”了回来。同样,在主变区域施工时,由于槽盒未能按时到场,为了不影响整体进度,团队果断决策,先进行电缆敷设,待材料到场后,再组织人力对数百根电缆进行二次整理和重新排布,这份“主动绕行”的智慧,虽增加了工作量,却为后续关键路径赢得了宝贵时间。</h3></br><h3>另一个典型难题来自设备安装环节。在安装一段关键管廊母线时,施工人员敏锐发现其内部导体存在出厂安装角度的细微偏差,无法满足安装精度要求,问题解决刻不容缓。现场人员第一时间与设备厂家取得联系,详细通报现场查验情况,同步组织厂家技术人员赶赴现场复核问题、制定整改方案。经过对内部导体开展微米级的反复调整、测量与校准,最终将安装误差精准控制在2毫米之内,有效确保了设备连接的可靠性和长期运行的安全性。</h3></br> <h3><strong>04</strong></h3></br><h3><strong><a data-topic="1" topic-id="mjs9ujsg-gwc1d2">#电网攻坚</a></strong></h3></br><h3><strong>精准施工践于行</strong></h3></br> <h3>面对复杂多变的现场施工环境与分秒必争的施工工期,传统作业模式已然难以适配项目需求。分公司主动拥抱数字化转型,在施工前便通过三维勘测与模拟技术,对带电区域、设备吊装路径、安全距离及作业空间进行精准预演,提前识别并规避了大量潜在的碰撞与安全风险,将各类问题消解在施工之前,为项目稳步推进筑牢安全防线。</h3></br><h3>本次扩建绝非孤立工程,新旧系统的无缝对接堪称施工关键。施工人员必须在保障现有系统稳定运行的前提下,完成新设备的接入与调试工作,不仅要实现物理接口的精准契合,更要达成保护、控制、测量及直流电源系统的逻辑功能贯通。在运行中的变电站内开展扩建作业,就像在高速运转的大脑中植入新的神经元,任何一丝误碰误触,都可能引发保护误动,甚至造成系统失电的全局性风险。</h3></br><h3>现场调试人员将二次安全等级提升至最高标准,严格落实施工全流程管控,严格执行操作票制度,对每一根电缆走向、每一个端子接线都反复核对、细致查验,确保万无一失。面对频繁的设计变更,电缆沟盖板不得不反复开合调整,施工团队始终秉持高度责任心,不厌其烦落实每一项变更要求,以精益求精的态度推动工程建设稳步向前。整个施工过程中,调试人员从图纸核对、现场测量,到标识隔离、接线核查、恢复验证,每一个环节都严守标准化流程,以严苛举措守护电网安全。</h3></br> <h3><strong>END</strong></h3></br><h3>供稿|变电施工分公司</h3></br><h3>图文|熊思静 黄宇 陈思 韩旺 张义轩</h3></br><h3>一审|熊思静</h3></br><h3>二审|蒋倩</h3></br><h3>三审|解陈胜</h3></br><h3>四审|李季</h3></br> <a href="https://mp.weixin.qq.com/s/Rqw9xL6Zuxla-GfKpBoPxw" >查看原文</a> 原文转载自微信公众号,著作权归作者所有