破局革新,降本增效,——采矿车间铲运机变速箱电液控制改机液控制

戈青

<p class="ql-block"><span style="font-size:22px;">  今年—来, 采矿车间1号铲运机和3号铲运机变速箱电液控制系统频繁出现故障, 如同潜伏在生产脉络中的顽疾, 让车间的生产节奏陷入困境 。经过每班跟踪检查和维修人员反馈总结, 发现故障原因出在变速箱电液控制系统上 。车间决定开启电液控制系统改机械液压控制系统的革新之旅, 为车间生产的平稳运行寻求新的出路。</span></p> <p class="ql-block"><b style="font-size:22px;">果断决策, 开启机液控制技改</b></p><p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"> 铲运机变速箱频繁的故障和高昂的维修成本, 让车间意识到必须进行—次彻底的技改 。在车间铲运机变速箱技改分析会上, 大家围绕如何解决电液控制系统的问题展开了讨论 。首先摆在大家面前的困难是铲运机频繁故障直接影响到生产,维修人员在处理故障时不易判断,难以处理, 不但增加了维修强度,而且还增加了维修成本。2025年1月至8月份,车间更换电液控制阀总成2件,每件成本28000元,更换单体备件电磁阀8个,每个成本2200元,变速箱频繁的故障还 给维修人员带来安全隐患 。车间经过综合考虑, 最终做出了—个果断的决策:将电动铲运机变速箱的电液控制系统改为机械液压控制系统 。机械液压控制系统具有结构简单 、可靠性高 、抗外界环境干扰能力强等优点, 能够有效避免电液控制系统在恶劣环境下的诸多问题 。它通过机械连杆和液压控制实现换挡操作, 不受潮湿和电磁干扰的影响, 稳定性和耐用性更高 。而且, 机械液压控制系统的维修和日常维护相对简单, 能够有效降低维修成本。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"> 为了确保技改工作的顺利进行, 车间成立了铲运机变速箱技改专班, 由车间设备主任负责, 制定详细的技改方案和实施计划 。这次技改车间本着废旧利用的原则, 将原先拆卸下来的旧变速箱各部件进行组装, 同时, 组织铲远机操作人员进行培训, 让他们熟悉机械液压控制系统的操作方法和特点。</span></p> <p class="ql-block"><b style="font-size:22px;">攻坚克难:技改实施遇挑战</b></p><p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"> 技改方案确定后, 在实施过程中遇到了—系列的挑战 。机械换挡的设计对车间维修人员提出了很高的要求 。技改小组经过不断对铲运机变速箱试验和调整, 才让机械换挡恢复到最佳工作状态, 确保了换挡过程的精准与流畅 。液压系统的管路重新设计也面临着诸多难题 。如何确保液压系统在不同工作状况下都能保持稳定的压力和流量, 是技改小组需要解决的关键问题 。他们对液压系统的参数进行了反复调试, 优化了管路,提高了液压系统的稳定性, 最终使液压系统达到了最佳的工作状态。</span></p> <p class="ql-block"><b style="font-size:22px;">成效显著:节能降耗展新貌</b></p><p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"> 经过近一个月铲运机的安全稳定运行, 变速箱的电液控制系统变机械控制系统技改取得了圆满成功。铲远机机械液压控制系统的稳定性大幅提高, 故障发生率降低了35%以上, 减少了设备的停机时间, 提高了出矿效率 。同时也降低了维修成本,延长了变速箱使用寿命,为车间的日常生产平稳运行提供了安全保障。机械换挡机构的精准控制使得换挡更加顺畅, 动力传输更加高效, 降低了故障的发生。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"> 今年的各项工作已接近尾声, 车间在回顾这—年取得的成绩与不足的同时, 将以更加昂扬的姿态 、奋进的决心迈向2026年的新征程 。全体同仁将以公司高质量发展和打造绿色矿山要求为指引, 以精细化管理为着力点, 以技术革新为动力, 全面强化节能降耗工作, 并在铲运机维修 、出矿效率提升及安全保障等关键领域持续深耕, 为公司高质量发展增添强劲的动力 !</span></p>