通号电气化局陇海线明洞3标观摩活动汇报材料

<p class="ql-block">2025年6月7日下午,通号电气化局郑铁公司党委组织党员干部到明洞项目部开展“党建赋能促发展 实干笃行建新功”项目管理观摩交流主题党日活动</p> <p class="ql-block">感谢各位领导及兄弟项目部到明洞项目观摩指导,下面由我向各位汇报明洞项目的工程进展有关情况,不到之处还请批评指正。</p><p class="ql-block">我是4月25日晚上到明洞项目部报道,当时项目部的同志们经历了4.16事故,精神状态还是有所影响,再加上劳务队伍退场,需要重新组织劳务队伍进场,外部环境无论是配合单位的配合时长,还是建设单位对我们的看法,对我们都非常不利。大概经历了7到10天左右的时间,随着对项目的深入了解,随着各方面关系的理顺,项目逐渐走上了正规。目前902工点已经完成了全部桩基,是第一个全部完成桩基灌注的工点,904+114工点挖桩也全部结束,904+324工点剩余4棵桩,可以说看到了曙光,距离6月底下部工程全完的节点目标虽然压力仍然很大,但是项目部有信心实现“期到必达”,安全质量总体可控。我主要向各位领导汇报以下几个方面。</p> <p class="ql-block">一、项目基本情况</p><p class="ql-block">本项目共3个工点,分别是牛家庄1号隧道进口K902+462处,该处明洞接长60m,波纹板跨度15.8m,内顶距离轨面11.4m;牛家庄1号隧道出口K904+114处,明洞接长51m,波纹板跨度11.9m,内顶距离轨面10.44m;牛家庄2号隧道进口K904+324处,明洞接长41m,波纹板跨度11.9m,内顶距离轨面8.44m。结构形式是人工挖孔桩+承台梁+侧墙+纵梁+衬砌,以及四电迁改和附属工程。</p> <p class="ql-block">二、工程进展情况</p><p class="ql-block">该项目3月31日批复下部专项方案后,于4月10日开始慢行挖孔桩施工,5月14日批复洞口挖孔桩及翼墙拆除方案后开始1、2号桩及翼墙拆除施工,期间经历了多次设计方案调整。截止目前共完成桩基1373m,完成比例94%;完成承台梁70m,完成比例28%。遇到的困难也都陆续得以解决,计划6月底完成下部结构,8月中旬完成波形钢吊装,9月底完工。近期,无论工程进度和安全质量管理都得到了洛阳指挥部的高度认可。</p> <p class="ql-block">三、施工的重难点</p><p class="ql-block">(一)工期紧。该工程工期非常紧张,特别是由于设计方案不稳定,造成严重赶工,比如洞口的1、2号桩5月14日才确定方案,此时其他标段开工都近一个月了,我们只有一天当做两天化,日夜不停。</p><p class="ql-block">(二)标准高。这是铁路局重点工程,质量标准、安全标准要求都非常高,比如挖孔桩无论是锁口的制作、护壁的厚度和强度、钢筋笼的绑扎等等,都需要视频记录报验,比如有害气体的检测、安全带防坠器的使用、通风设备的标准,都需要监理同步签字。我一会儿会带领大家逐个工点了解有关情况。</p><p class="ql-block">(三)安全风险大。地下管线复杂,结构物边缘最小距线路中心3.4米,1号桩开挖面最高距地面7米,翼墙拆除最高10米,防护桩紧邻既有二衬边缘,波形钢吊装后距离接触网支柱最小1米,脚手架距离接触网跳线2米,上下左右交叉作业多(如902挖孔桩)。所有这些都给这个项目增加了极大的安全风险,一个措施不到位就可能出现问题,甚至酿成事故。</p><p class="ql-block">(四)施工难度大。难的是进场没有道路,需要开山修路;难的是防护桩没有路,需要我们靠两条腿背料施工;难的是在坚硬的石头墙里进行人工挖孔桩,外人都不知道这个桩是咋挖出来的;难的是工人为了破翼墙治好了肾结石;难的是为了赶工期,职工每天休息时间极短,加班成为了常态;难的是我们没有同类工程施工经验,一切都是摸着石头过河,也走了不少弯路;难的是场地狭小让我们搞起了发明创造;难的是狭小的空间小推车推土都错不开路;难的是为了一个拼装场,我们甚至挖了一座山,填了一个20米的深沟。</p> <p class="ql-block">四、成绩取得来之不易。</p><p class="ql-block">取得目前的成绩,我们来之不易,这得益于以下几个方面。</p><p class="ql-block">第一、得益于公司领导的大力支持</p><p class="ql-block">一是公司抽调了大批的精兵强将补充到明洞项目部,才保证了项目各工点人员满足施工需要。二是公司政策的大力支持,考虑项目的难度、进度节点目标,公司不但提高了职工绩效,还根据项目节点目标设立了节点奖,也极大的提高了职工的积极性。三是靳书记经常到现场指导,邵总和刘书记也极为关心,多次询问工程进展及关心职工,黄总长期在项目包保,无论是外部关系还是项目内部管理,都倾注了大量的心血。</p><p class="ql-block">第二、得益于项目全体员工的无私奉献</p><p class="ql-block">项目部根据施工特点,将现场划分为3个工点,6个区域,每个工点设一名副经理,每个区域设一名负责人,一名安全员及技术员,由于前期工期滞后,方案滞后,这一个月一直是加班施工中,基本上5点吃饭,6点在作业门处进行班前讲话入网登记,下午近8点下班,中午还要召开日生产会,晚上经常性的召开碰头会、安全分析会、技术交底会等,每天工作时间12个小时以上,甚至有人14个小时以上,而且每个洞口两侧各两棵桩由于地势、风险、方案等原因,开工更晚,现在都是24小时两班倒作业。所以说取得的成绩离不开全体员工的无私风险,更离不开全体员工的辛勤付出。</p><p class="ql-block">第三、得益于方案的及时优化</p><p class="ql-block">这个项目属于边设计边施工,设计方案与实际差距较大,5月份结合现场实际对方案进行了优化调整,实现了降低安全风险、加快施工进度的目的,比如说902,将桩顶标高上台,减少了土方开挖量,提高了工效。取消部分锚杆增加防护桩,实现了平行作业,极大压缩了工期。调整了下行1号桩的位置,降低了施工难度,提前了工期。</p><p class="ql-block">第四、得益于项目部团队的精心管理</p><p class="ql-block">一是在安全方面,采取了一系列的措施,如坚持日风险研判,制定切实可行的管控措施和责任人,严格执行班前讲话制度,在安全风险管控上侧重于物防和技防措施,同时通过人员盯控,控制住了侵限、触电、倾覆、坠落等重较大风险;对于违章违规无论是职工还是民工,基本上采取的三部曲,一批评教育、二经济考核、三调岗或清退,违章违规明显下降;对于典型问题我们还适时组织召开分析会,重点分析管理中存在的问题。二是在质量管理方面,我们执行了技术交底、首件定标和日验收制度,实现了质量可控,有序提高的效果。三是在进度方面,采取周计划+节点奖励的方式,凡是完成节点的,一个节点给予区域奖励2000元,并由区域负责人直接分配;对于劳务队伍不足的下发考核通报及约谈。四是在标准化管理方面,主要还是强化现场管理,加强过程管控和收工管理,实现了物料摆放有序,场清地平,安全防护标准统一等。</p> <p class="ql-block">902工点汇报</p><p class="ql-block">1.曝光台</p><p class="ql-block">为了吸取施工中违章教训,加强对施工现场人员警示,在各工点作业门口设置曝光台,对发生的违规违章情况及时进行通报,对相关作业队及人员进行处罚。这也是班前讲话的地点。</p> <p class="ql-block">2. 硬隔离标准</p><p class="ql-block">在施工之处,慢行开始后,利用天窗点进行了硬隔离的安装,采用的是0.5*0.5*0.6m混凝土基础,立杆为直径89mm钢管,横杆为直径50mm钢管,地面以上1.2米,间距1.5米,外挂防护网,施工期间任何人不得跨越硬隔离,任何物料机械不得超过硬隔离。</p> <p class="ql-block">3.承台梁、侧墙、纵梁施工</p><p class="ql-block">承台梁宽2米,高1.5米,加上侧墙、纵梁总高度4.4米,施工前在既有硬隔离上加高1米钢管及钢丝网,防止钢筋侵限;环承台梁埋设扁铁接地,接地电阻不大于4欧姆,每周检测1次,防止触电;在承台梁施工时预埋钢管,下步搭设脚手架时与预埋钢管连接,防止脚手架倒塌;同时在脚手架外侧加装钢丝网,防止侵限;施工期间设一名安全员做好盯控,执行人防措施。难点主要在1-2轴段纵梁,纵梁超出既有翼墙20cm,纵梁底距翼墙顶5.5米,需要全部拆除。</p> <p class="ql-block">4.1,2号桩施工情况介绍</p><p class="ql-block">此处1号桩距地面7米,2号桩距地面4米,桩间距4米,为了保证安全采取跳挖方式,先利用既有地形,两侧分别采用堆土袋和搭平台的方式进行,先施工2号桩,2号桩施工结束后再利用其作为支撑点搭设平台施工1号桩,在1、2号桩施工的同时,采取了上防护防住上部片石坍塌、杂物伤人,下防护防住了物体坠落砸伤下部作业人员,采取了侧防护防住了物料侵限,同时在翼墙上加一道钢管竹架板防护再次防止物料侵限,又在翼墙外侧底部搭设管棚,再次对线路侧进行防护,做到万无一失,在底部加设竹架板防止掉物损伤电缆。就是通过这样一层层的防护,保证了桩基施工过程中的行车和人身安全。</p> <p class="ql-block">5.波形钢吊装方案</p><p class="ql-block">本工程衬砌采用0.8m厚钢筋混凝土,内模采用10mm厚钢波纹板。钢波纹板采取工厂制作,场内拼装,拼装完成后试吊至成品存放区,利用110分钟垂直点,200t汽车吊吊装,吊装时最大作业半径20m,单次重量13t,本工点计划二级要点施工11次。</p> <p class="ql-block">6.质量管理</p><p class="ql-block">项目部根据制定的首件定标计划,邀请指挥部、监理及邻标段共同参加,组织了首件定标现场会,对桩基、承台梁完成了首件定标工作,总结了经验和教训,实现了样板引路,提高了工程质量及施工效率。</p> <p class="ql-block">904+114工点汇报</p><p class="ql-block">1.花岗岩片石挡墙开窗</p><p class="ql-block">该处挡墙长度20m,厚度2.4m,地面以上高度10m,为花岗岩材质,桩基施工时需要在片石墙上开窗施工,破除挡墙内侧深度1.2m,高度3.2m,宽度1.8m;原计划采用小型盘锯台阶式切割,作业效率低且灰尘较大;后经过咨询论证,采用直径12cm水钻沿开窗边缘竖向钻孔,再间隔30-50cm水平钻孔,先用千斤顶将石块顶裂取出,后采用劈裂机顶裂将石块取出,同时采用竖向钻孔将挡墙劈开,就这样一层一层的将地面以上的挡墙口打开;然后采用22cm直径的大水钻沿桩周钻孔,最后在桩中间钻孔,最后采用劈裂机劈开,取出一层再取下一层,有的桩基取了3层才见土层。在此处施工期间采取的是人停机不停,24小时不间断作业,总用时长达14天。</p> <p class="ql-block">2.狭小空间作业</p><p class="ql-block">此处片石挡墙距离硬隔离不足1m,挖桩作业狭小,且为节约时间调整了桩间距,4棵桩需同时作业,出土、进料、行走根本无法实现,项目部集思广益,创新采用分层立体化工艺:底层设置自动化输送机高效出土,上层作为材料运输与人员通道,实现出土、运料、通行同步作业,实现 4 处挖孔桩同步施工,提升了整体工效。同时,在临铁路侧搭设管棚防止围岩变形,桩口设置防落物挡板,保证了作业人员安全和铁路行车安全。</p> <p class="ql-block">3.钢管棚防护标准</p><p class="ql-block">该处工点下部结构总高度4.9m,距离线路中心3.4m,为防止桩基、下部结构施工时,人员、材料侵入铁路安全限界,设置管棚进行防护。管棚距线路中心不小于2.7m,采用人工洛阳铲挖孔1.5m,埋设钢管,用混凝土灌注,地面以上先搭设2.5m,随着结构物高度的增加再加高2m,竖向钢管间距1.5m,横向钢管间距1m,外侧加装钢丝网,侧面采用钢丝绳与既有挡墙连接固定。同时在钢管棚上加装监测设备,实时监测位移情况。</p> <p class="ql-block">904+324工点汇报</p><p class="ql-block">1.标准化管理</p><p class="ql-block">每个工点配备施工负责人、安全员、技术员、防护员;每处设作业门看守,登记入网;机械入网必须有机械防护,带蓝色安全帽,带袖标,持指挥棒;每个作业门存放图纸、方案、日风险、日验收、日生产会资料;每个作业门显示有工程进度图;设置了铁桶,及时回收轻飘物;物料摆放有序;现场有工程揭示牌;硬化道路,并设置交通标志;配电箱航空插头,做接地;配备防暑冷热水,防暑药品,药箱。</p> <p class="ql-block">2.挖孔桩施工</p><p class="ql-block">主要落实的安全措施有:(1)锁口:开孔严格按设计要求,高于地面30cm,预埋带弯钢筋,孔口不得堆土,施工期间盖半月板,做钢管临边防护。(2)挖桩人员:上下人员配五点式安全带,挂防坠器,设安全爬梯,井口人员佩戴安全带。(3)挖桩期间:“先通风、再监测、后作业”,每日作业前联合监理进行有毒有害气体监测,每2个小时进行再次监测。作业前检查架体的稳定性、螺丝、钢丝绳、吊钩的防脱器。(4)护壁:厚度15cm,按标准绑扎钢筋,每模检查,视频见证。(5)钢筋笼:采用直螺纹接头散绑,间距、位置准确,视频见证,1.5-2天可以绑扎一个钢筋笼。(6)作业完毕:井口采用防雨、防坠盖覆盖压实。(7)2号桩采取的防坠落放侵限措施,以及外移1米降低难度。</p> <p class="ql-block">3.片石挡墙破除</p><p class="ql-block">翼墙高度10m,基本需要全部拆除,靠近洞口3米范围翼墙厚度1.8m,拆除时砂浆强度高,受场地限制及安全风险,无法进行大型机械作业,施工效率低。施工工艺也在不断的优化,从最初的电镐,改为风镐,又改为大风镐,又改为钻孔+劈裂机+风镐的方式,有效提高了拆除效率,但是截止目前已经拆除了25天。</p><p class="ql-block">采取的安全措施:顶部在天窗点内拆除,稳定后采取本线列车通过时停止作业,其他时段继续拆除;在翼墙外侧加装钢管棚;在底部加设竹架板;拆除时始终保持外侧比内侧高50cm,防止坠石事故;每拆除1.5米进行锚杆及挂网喷护,同时采用横向钢管对端墙进行防护;拆除期间保持一名副经理、一名安全员不间断盯控,且一名安全员与工人处于同一位置。</p> <p class="ql-block">4.防护桩施工</p><p class="ql-block">为保证端墙稳定,洞顶增加了2棵防护桩,桩长20m,护壁原材等无法到达作业点。依据现场条件,采取从洞顶仰坡顶部安装PVC管溜槽,从坡顶分3次逐层溜至挖孔桩口处,钢筋更是靠人工抬上去;出土采用搭设支架修出土通道,沿上行侧边坡加装管道卸土;作业点距洞门极近,在桩口外侧加装防护,既要保证施工人员安全,又要保证物料跌落线路,同时还要保证防护装置稳定;同时做好洞顶的排水处理,防止雨天影响洞门安全;混凝土灌注采用56m汽车泵,将混凝土浇筑至二级平台处存料区,通过PVC管连接至桩孔口,最终完成防护桩施工;完成后为降低风险立即拆除了所有防护设施及施工材料。</p> <p class="ql-block">5.四电迁改</p><p class="ql-block">904的四电迁改极为复杂,这里涉及接触网迁改4根,回流线落地,通信信号电缆改移等,对桩基施工非常大,也是造成此处工期滞后的一大因素。在桩基施工时,甚至采用了挖桩机搭设平台,将电缆放在机器下面挖桩的场面,目前虽然利用天窗点将通信信号电缆改到了硬隔离内,但问题还未完全解决,仍然影响此处下部工程施工。</p>