<p class="ql-block"> 模型车间(二)</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"> 模型车间最早是铸造分场下设的一个工段。建国后,经过增加人员与设备,并不断扩建厂房,到1959年生产规模可见一斑。成为独立的生产车间。</p><p class="ql-block"> 上世纪六十年代初期,为适应各种精密零件铸造不变形,车间试制了用蜡煮木材。并掌握了制造工艺过程。特别是应用在wy 100B液压挖掘机的三、四联阀中,攻克了变型的关键,收到较好的效果。1964年至1967年期间,车间曾试制环氧树脂塑料模型,后来因为铸钢车间造型采用气动椿砂机。这种塑料模型不抗冲击而停止生产。</p><p class="ql-block"> 1961年5月,模型车间与工具车间合并,仅以一个工段的形式存在。当时共有职工30多人,1964年模型车间再次独立。</p><p class="ql-block"> 1966年,为援建四川泸州长江挖掘机厂,车间共抽调职工27人,随迁设备7台。其中有磨锯机1台、掰料机1台、平锯2台、带锯1台、400毫米平刨1台、600毫米压刨1台。为维持老厂生产,车间又自制了万能铣床1台、锯刨机2台、带锯4台,购置了600毫米平刨1台。很快的恢复了原有的生产能力。</p><p class="ql-block"> 1972年,为配合铸钢车间的瓷丸造型,车间又试制了聚乙烯泡沫型。80年代初,为了保证模型的表面光滑度和防腐耐用,车间试制并应用了环氧树脂表面涂漆,实践证明效果良好。</p><p class="ql-block"> 1982年,由于老厂区地下采煤,车间厂房严重沉裂,被排在7月份提前迁入河北施家沟新厂房。搬迁前夕,车间成立了搬迁领导小组,组建了抢险小分队,设备、工作台等迁出工作全部由车间内部组织进行。对比较危险的工作由抢险小分队负责。对设备的起运由专人指挥,并在新厂厂房内设昼夜值班人员负责看管。车间搬迁总计300车次,无一设备损坏,无一伤亡,安全顺利的全部迁入新厂。在搬迁的过程中,为了保证铸造车间的正常生产,模型生产继续在老厂房内进行,做到了搬迁生产两不误。</p><p class="ql-block"> 迁入新厂后,车间立即组织人员投入了设备安装工作,仅用不到三个月的时间,就将23台设备安装完毕。9月份在新厂房正式投入生产。</p><p class="ql-block"> 由于新厂尚在建设中,经常出现停电停水停气现象。特别是11月份以后,为了保证生产,他们点明炉取暖,这样车间才没有停产。直到1983年元月,由建筑公司临时锅炉供气。同时,车间生活也遇到了很多困难。新厂房没有蒸锅、厕所、排尘设备。车间自己动手在厂房外搭建临时棚子予以解决,并按时完成生产任务。</p><p class="ql-block"> 到1985年,车间有职工83人,分二级管理。下设管理、技调、材料组及三个生产班组。设备38台,其中五吨吊车2台、排尘设备3台、木型机床21台、金属型机床16台、干燥机2台,并配备有冷暖风设备。车间现有生产能力7000点。最大的生产件为wD 1200型挖掘机斗前、斗后。其工时13.000点,木材量为10吨。</p><p class="ql-block">(注,该车间1959年前的详细情况见总第84集)</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">图片为1982年时的河南老厂北门。</p>