主洗车间精益化管理成效显著

主洗车间太阳石新闻通讯社

<p class="ql-block"><b>精益筑基 创新赋能——西曲选煤厂主洗车间精益化管理成效显著</b></p> <p class="ql-block ql-indent-1">在安全生产与高效生产的双重目标驱动下,西曲选煤厂主洗车间以精益化管理为核心抓手,持续推进设备优化与流程再造,在消除安全隐患的同时,实现了经济效益与管理效能的双提升。</p> <p class="ql-block"><b>精益管理驱动设备效能跃升</b></p> <p class="ql-block ql-indent-1">主洗车间将精益化理念深度融入设备全生命周期管理,推行TPM(全员生产维护)管理模式,通过划分责任生产队组,构建起覆盖润滑、点检、清扫的立体化维护体系。设备巡检中发现的问题被纳入“发现 - 分析 - 整改”闭环流程,有效降低故障率。以快开隔膜压滤机改造为例,针对滤液排出不畅、滤板耳子断裂频发等痛点,车间技术团队通过将直角滤液管改造为钝角滤液管,解决了滤液倒灌精矿槽的难题。同时,对滤板耳子的结构优化,将固定螺丝从三条增至六条,彻底解决了拉板耳子螺丝易松切断的问题,降低设备维修成本。一系列技术革新创造 经济效益,印证了精益管理在降本增效中的强大动能。</p> <p class="ql-block ql-indent-1">车间还通过系统性工艺优化实现能耗精准管控。每月经营工作分析会聚焦电耗、浮选油耗、介耗等关键指标,开展研究讨论。在设备启动环节,团队针对介质桶介质沉淀导致起车流程繁琐的问题,创新改造方案——铺设专用管路接入风管,利用风力搅拌介质液。改造前,主洗启车需提前倒泵搅拌介质,耗时长且电耗高;改造后,风管在原煤车间、运销装车系统用风间隙即可完成介质搅拌,无需额外倒泵操作,大幅缩短起车时间,降低电耗。此外,通过将一系统磁选尾矿用于脱泥筛冲水、停运非必要设备等举措,生产总水量从1200m³/h降至900 - 1000m³/h,浮选机、叠层细筛等设备实现“减机不减产”,进一步降低能耗与设备维护成本。</p> <p class="ql-block"><b>多维创新激活发展内生动力</b></p> <p class="ql-block ql-indent-1">面对职工队伍新老交替的挑战,车间大胆推行“放手历练”培养模式,鼓励青年员工参与浮选精矿灰分调控、设备故障攻关等核心工作。同时,党支部充分发挥引领作用,组建青监岗、群监网,青年员工化身安全“前沿哨兵”,累计排查隐患300余项,为安全生产筑起青春防线。在宣传领域,车间创新引入AI技术,制作安全生产主题动画海报,以年轻化、可视化的传播形式,让安全理念真正入脑入心。</p> <p class="ql-block ql-indent-1">此外,车间持续推进现场管理升级,通过设备设施防腐除锈、墙面翻新、检修平台更换等亮化工程,结合每日6S管理(整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全),打造整洁有序的生产环境。这不仅改善了职工的作业体验,更通过规范现场管理提升了设备运行稳定性与操作安全性。</p> <p class="ql-block"><b>管理革新推动可持续发展</b></p> <p class="ql-block ql-indent-1">谈及精益化管理实践,车间管理层深刻认识到:“精益不是简单的成本削减,而是对生产全要素的系统性优化。”他们强调,精益化管理需以数据为支撑,通过经营分析会精准定位问题;以创新为驱动,鼓励一线员工参与技术改造;以人才为根本,构建“老带新、强帮弱”的成长机制。同时,管理层也清醒意识到,精益化是永无止境的过程,未来将进一步深推动设备管理从“经验驱动”向“数据驱动”转型,持续提升车间核心竞争力。</p> <p class="ql-block ql-indent-1">从废旧吊装设施拆除到设备技术革新,从安全文化创新到现场管理升级,西曲选煤厂主洗车间正以精益化管理为笔,在传统工业领域书写提质增效的新篇章,为行业高质量发展注入新活力。</p> <p class="ql-block">作者:董强强 </p> <p class="ql-block">我和我的祖国</p>