主机滑油冷却器漏油事故报告

迎风飘扬

<p class="ql-block">   2025年5月12日1900抛锚后,机舱值班人员发现主机滑油冷却器漏油。轮机长现场检查,确定滑油是从最后几片冷却片间渗漏出来的,渗漏速度大概每秒钟1滴,我们用容器在下面接油,回收利用。随即向公司机务汇报漏油情况。发现漏油时,主机滑油冷却器共运行了5个小时。第二天早上,漏油变大,几乎所有板片滑油侧都开始渗漏,一个小时漏油5至6升。</p><p class="ql-block">   主机滑油冷却器在船厂进行了解体清洁,工人将所有板片现场拆出后拿到车间清洗,然后再回船现场组装。装好后进行了海水侧试压,没有发现泄漏。由于滑油侧进出口管没有进出口阀,无法进行压力试验。大管启动主机滑油泵进行了试验检查,由于时间短,没有发现漏油情况。</p><p class="ql-block">   我们怀疑船厂组装时密封胶条没有压好,或者胶条质量有问题。我们立刻重新申请了一整套新胶条。在胶条备件没有供船之前,我们将冷却器锁紧螺栓松开,重新进行均匀上紧,开泵试验,泄漏情况和之前一样。由于马上开航,我们只能用油桶接收利用,等船开出去抛锚,备件供船后我们进行解体检查。</p><p class="ql-block">   5月13日1700抛锚,我们晚上把主机滑油冷却器内滑油和海水都放空。并将锁紧螺丝松开。5月14日0800备件供船。我们把冷却器打开,对板片及胶条进行一片一片的检查并清洁,更换了部分密封胶条。装复后发现最后一片处漏油较大,随即再次拆开,把最后一片4孔全密封胶条更换为两孔开口的胶条,将倒数第二片拿出,并将外压板内侧进行除锈,打磨平整,然后装复,均匀压至676毫米。开泵试验,没有发现泄漏。于是我们1830起锚开航。</p><p class="ql-block">   根据我的判断,这次主机滑油冷却器漏油的原因,是船厂工人安装时压板螺丝没有均匀上紧,压力偏大,造成密封胶条滑移,减小了密封效果。另一方面,船厂没有将冷却器整体吊下去,在车间组装试压。板片在船上现场组装,致使滑油侧无法进行压力试验。这次主机滑油冷却器漏油事故,等备件并解体检修共耽误船期25.5小时。</p>